現(xiàn)場檢查油氣桶上的壓力表。如果壓力表顯示壓力,初步確定系統(tǒng)可能沒有完全泄壓,導致壓縮機帶壓啟動。
300bar空氣壓縮機跳機的主要原因有:
1.帶壓啟動。現(xiàn)場檢查油氣桶上的壓力表。如果壓力表顯示壓力,初步確定系統(tǒng)可能沒有完全泄壓,導致300bar空氣壓縮機帶壓啟動,導致啟動電流過高。
空氣開關為保護裝置而跳閘。
最小壓力閥故障經(jīng)常發(fā)生在300bar空氣壓縮機中,或壓力泄漏系統(tǒng)堵塞導致壓縮機停機后,系統(tǒng)中仍存在壓力現(xiàn)象。壓力表顯示,通常有兩種壓力。
能力:一是系統(tǒng)確實有壓力;二是壓力表損壞,不能正常歸零。
判斷方法:打開泄壓裝置或閥門。如果油氣桶內(nèi)的壓力表顯示壓力,則判斷系統(tǒng)沒有壓力,這是由于壓力表無法歸零造成的;相反,它給系統(tǒng)帶來壓力。
2.卸載閥故障。卸載閥是空壓機的重要組成部分,其主要功能是控制機組的加載和卸載,即控制壓縮機的進氣量。
一般來說,卸載閥是否關閉可以通過拆卸空氣過濾器來判斷。大多數(shù)卸載閥的故障是進氣擋板卡在導向桿上。此時,活塞的位置應關閉進氣擋板,但是。由于進氣擋板卡住,卸載閥無法關閉。此外,卸載閥的進氣擋板被異物和雜質(zhì)卡住也會導致卸載閥未完全關閉。這種清潔只需清理雜質(zhì)即可。
打開機組;如果進氣擋板卡在導桿上,用砂紙研磨導桿,并在導桿上涂抹少量潤滑脂;如果卸載閥損壞嚴重,則需要更換卸載閥。
3.潤滑油引起高溫跳躍。溫度控制旁通閥滑動閥芯上有一個溫度探頭。探頭控制閥芯的通斷,判斷溫度控制旁通閥的開啟溫度在70±10℃以內(nèi);長期使用后探測。
頭部效果降低,不能在正常溫度點移動,使空氣壓縮機本體的熱潤滑油不能或全部通過油冷卻器冷卻,直接返回空氣壓縮機本體,使300bar空氣壓縮機溫度。無法有效控制。當帶雜質(zhì)的潤滑油通過溫度控制閥卡住滑動芯時,閥芯不能完全關閉。有些油直接通過旁路到機器,冷卻效果差。
4.頭部阻力過大會導致過載,導致空氣開關跳閘。潤滑油在300bar空氣壓縮機系統(tǒng)中起著至關重要的作用,油的質(zhì)量直接影響壓縮機的正常運行。
5.很多用戶使用380V低壓電機,采用星三角轉(zhuǎn)換的降壓啟動方式的降壓啟動方式。在早期階段,它以星形運行。當10s壓縮機啟動時,它將轉(zhuǎn)換為。
三角形操作模式。如果星三角轉(zhuǎn)換開關出現(xiàn)故障,無法進行正常的星三角轉(zhuǎn)換,壓縮機啟動10后會跳躍。
此外,由于振動等原因,空氣開關設定的啟動時間較短,也可能導致啟動瞬時跳機。